農(nóng)機(jī)最新政策:以改善者之名,激發(fā)“洪荒之力”
一汽解放發(fā)動機(jī)事業(yè)部
定期召開系列改善發(fā)布會
開展經(jīng)驗共享和交流推廣
并從前期展示的案例中
優(yōu)選出8個
獨創(chuàng)性和推廣價值更高的案例
實行員工命名
本文介紹其中的兩個案例
矯亞利
噴油器智能分組法
共軌制造部工藝技術(shù)員矯亞利主要負(fù)責(zé)噴油器總成裝配調(diào)試工藝方面的工作,他根據(jù)工作需要不斷學(xué)習(xí)新思維、新方法、新技能,提高解決問題能力,針對噴油器分組多維度數(shù)據(jù)匹配難的問題,創(chuàng)新實施“噴油器智能分組法”。
問題分析
M01共軌噴油器總成的調(diào)試規(guī)范規(guī)定,要求根據(jù)噴油器的性能數(shù)據(jù)進(jìn)行分組后才能包裝出廠,需要掌握較高數(shù)據(jù)處理能力的專業(yè)人員從事這項工作,為此要花費大量時間,平均每個噴油器耗時205秒;并且涉及到與外界進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,數(shù)據(jù)安全得不到保障。
補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)
改善措施
矯亞利通過查閱大量資料,集合應(yīng)用主成分分析法、加權(quán)法、排序法和貪婪算法,針對這一問題點進(jìn)行精益改善:設(shè)計數(shù)據(jù)自動讀取功能,替代人工復(fù)制粘貼;設(shè)計智能分組算法,替代人工分組;設(shè)計實體分組程序,替代人工查找。通過不斷創(chuàng)新,探索出一套對噴油器進(jìn)行智能分組的新方法。
改善效果
智能分組程序替代了人工處理數(shù)據(jù),只需要班組長點擊軟件的“分組”功能按鈕,即可實現(xiàn)智能分組,平均每個噴油器僅耗時1.25秒,單套可節(jié)省工時203.75秒,按照年產(chǎn)5500套計算則可節(jié)省1867小時;并且數(shù)據(jù)交換和運(yùn)算都在程序后臺進(jìn)行,較大程度保障了數(shù)據(jù)的安全性。
丁堅文
槍鉆加工法
共軌制造部高級技師丁堅文在工作中,刻苦鉆研,敢于創(chuàng)新,攻克加工技術(shù)難題,努力以低
湖南省 農(nóng)機(jī) 補(bǔ)貼
成本、高效率完成各項科研試制任務(wù),由他創(chuàng)新實施的“槍鉆加工法”應(yīng)用于“卡脖子”工程項目取得了明顯的改善效果。問題分析
試制加工各類共軌噴油器體時,由于噴油器體的進(jìn)回油孔均為大長徑比、細(xì)長孔、多空間角度,給加工帶來較大的難度,用傳統(tǒng)的加工模式,采用臺鉆+鉆模的加工方式,導(dǎo)致進(jìn)回油孔加工節(jié)拍長、產(chǎn)品合格率低,嚴(yán)重影響試制產(chǎn)品交付周期。
改善措施
丁堅文通過在雙主軸槍鉆機(jī)床上改制工裝來實現(xiàn)多空間角度、大長徑比、細(xì)長孔噴油器體加工,代替?zhèn)鹘y(tǒng)的加工模式。他對雙主軸槍鉆機(jī)床原有固定式工裝結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,拆除原有的固定式工裝,加裝回轉(zhuǎn)式底座以及前后位移滑臺,自制成柔性式的工裝,滿足X、Y方向0-50mm量程的平移及滿足空間±35°的旋轉(zhuǎn)。
改善效果
通過自行
2023農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄
設(shè)計柔性夾具能實現(xiàn)多空間角度的零件加工,提高了加工精度并且縮短加工時間:粗糙度從Ra3.2-2.5降低到Ra1.0;位置度從0.1mm-0.2mm降低到0.1mm以下;交接孔處光滑過渡且無毛刺;加工節(jié)拍由18.5分鐘縮短至7.5分鐘。事業(yè)部對優(yōu)秀的精益改善項目
實行員工命名
增強(qiáng)改善者的榮耀感
激發(fā)全員創(chuàng)新改善的熱情
提升精益管理水平
提高生產(chǎn)效率和效能
為高質(zhì)量發(fā)展強(qiáng)化體系支撐
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼2023
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